我叫王飞,共产党员,现为大石河铁矿选矿车间磨选区设备点检。技校毕业后,先后从事过修理钳工、设备检查工、设备点检等工作,算起来,已经与机械设备打了十五年交道。我常想,作为一名党员,一名基层的技术人员,怎样在实践中实现自身价值,既不能好高骛远也不能一事无成,最直接、最现实的就是脚踏实地,提升自我,尽职尽责地把本职工作做精做细。对此,我坚定信念,磨练意志,锻炼作风,得到了领导和周围同志的认可,组织也给了我很高的荣誉,今年,我被评选为首钢模范共产党员。在倍感荣幸之时,我感到自己还有很多地方做得不够,作为一名党员,我只是做好了自己份内的事,我还要以此为新的起点,去实现更大的追求。
实践中,我深刻体会到练好本领不仅是工作需要,更是一种责任。在这份责任中,我经受住了一次次挑战,提升了自身素质。1995年从矿山技校毕业后我就到大石河铁矿当了一名钳工,当时钳工是纯粹的技术活,技术功底要求非常高,但我却有点心高气傲,认为自己经过三年技校学习,完全能胜任岗位需要,而且自己在校期间学习成绩也算是优秀,毕业前就取得了中级工证书,自己制作的50mm台钳至今还在技校展览,这也曾让我很是沾沾自喜,这种心理影响了我工作后很长一段时间。后来一件事使我的思想发生了180度转变,刚参加工作时,麻金印是我的第一位师傅,他是一个工作极其认真、心思细、标准高、爱较真的人,对我的工作态度,他从没有正面说什么,却以自己的实际行动影响了我。在一次抓斗定保工作中,当完成了所有项目后,我正在一旁休息,师傅叫上我,说再去抓斗上转一圈,我便跟了过去。在他检查卷扬减速机时,我不经意向小车箱体瞅了一眼,发现箱体结构件铁板上有一道黑线,很好奇地上前用手套抹了一下,原来是油污,可是铁板怎么会渗出油污呢?我赶紧把师傅叫来,仔细观察,原来是箱体铁板上出现了裂纹,这说明抓斗小车已存在重大安全隐患,迅速向车间汇报,进行了停机整改。师傅表扬我细心,说幸亏发现及时,否则后果不堪设想。这件事对我触动很大,一个小小的修理工都承担着如此大的责任。正所谓细节决定成败,如果工作不细心,影响的不只是生产,甚至会危及职工生命。所以无论干什么工作都要有最起码的责任意识,而这首先要做的就是练好本领。在后来的工作中,我一改以往漫不经心的工作态度,把全部心思都放在学本领上,每天坚持工作多干一点、标准再提高一点,别人休息时,我到现场再做些力所能及的事,每天随身带一个小笔记本,把师傅教的、不懂的都记下来。就这样,很快提高了修理技能,在师傅潜移默化的影响下,我也养成了细心严谨、标准高的工作习惯。
2004年大石河铁矿成立了点检队伍,我报名参加了供料车间设备点检招聘考试。凭着扎实的技术功底,我成功应聘上了点检岗位。对我来说,这是一次重要挑战,因为与以往单纯的技术操作不同,点检侧重于管理,而我当时没有一点管理经验,感到压力特别大。但我坚信实践出真知,为了尽快练就过硬本领,我以百倍的努力投入到学习和工作中,一到班上我就扎在现场,有机会便与岗位师傅交流设备运转情况,遇到不懂的问题,就虚心向专业人员请教。车间每次设备检修,我都全程参与,注意观察每个细节,很快便对工作得心应手。
2006年我遇到了又一次挑战。因工作需要,我被调到选矿车间从事磨选区点检工作。大家知道,磨选设备与供料车间抓斗、过滤机等设备不同,它的工艺要复杂得多,而之前的10多年时间我一直没离开过供料车间,所接触的设备比较单一。也是在这一年,矿业公司适应数字化发展需求,全面应用ERP管理系统。面对陌生的工作环境、复杂的工艺流程、新型的管理模式,我开始了新一轮学习。当时选矿车间产能受设备问题影响一直上不去,很难满足打产提效要求,经过现场勘查,我发现选矿车间48台高频筛普遍存在筛体老化、振动臂损坏等问题,直接影响精矿粉质量和产量。我决定以此为突破口,来检验和提高自身工作水平。为找到影响高频筛不振的根结,我反复到现场检查,每天拿着设备说明书逐项对照,并结合ERP系统反映的信息查找规律。有的涉及到一些电气等专业内容,我便找到动力车间和上级专业人员帮忙一起研究分析,终于找到了问题根结。在此后几个月的整改过程中,我每天与修理人员一同到现场对每台筛子检查处理,保证处理一台,完好一台。对于筛体老化,无法修复的,我大胆提出改型建议,最终使筛分效率明显提高,满足了打高产需要。
作为一名党员,就要勇挑重担,在攻坚克难任务中发挥先锋模范作用。2001年6月份我光荣加入了中国共产党,当时我就立下誓言:“要尽我所能,为企业改革发展中贡献力量。”多年来,我一直坚守着这份信念,立足本职,为保设备稳定运行作出了自己的努力。近几年,我矿资源紧张形势给选矿生产带来很大难度,尤其是遇到孟家沟矿停供,干选矿增加时,选矿难度、成本压力、指标控制等一系列难题接踵而来。这种形势下,进一步提高设备效率成了影响全局的关键因素。于是,我从设备管理角度出发,尽最大努力缓解生产压力。经过现场调研发现,长期以来,球磨机台时上不去是影响选矿生产的一大难题,对于这样一个长期遗留的问题,凭我个人能力是无法解决的。于是,我向车间汇报,作为车间一项团队课题进行攻关。为找到影响球磨台时的因素,每天一上班我就钻进现场对每个工序环节进行分析研究,终于找到问题的关键是个别磁选机选别量大,造成筛上物量大,筛分效率低,导致流程量反复循环,影响了台时效率。在车间领导及相关专业人员的共同努力下,经过反复研究,先后拿出3套整改方案。现场考察后,最后选择在两个系统之间增加一台高频筛,将二次磁选机的精矿分出一部分,给新增加的筛子,降低流程量。实验效果显著后进行了推广,通过一段时间考察,筛分效率提高了3%,台时增加了2吨,每月可增加精矿产量360吨,这次整改解决了长期以来制约选矿生产的一大难题,让我倍感欣慰。
前期胶泵电机超负荷在选矿车间问题比较突出,而且二次泵上矿量不大,矿浆池跑矿严重,不仅严重影响了电机寿命,还增加了岗位职工及修理人员劳动强度。能不能在改造上做做文章,使其有所改善,就这个问题我几次与我们车间原党支部书记白志华进行探讨,因原来他在矿机动科任过科长,比较有经验,他鼓励我可以多考虑几个方案,试一试。对此,我一方面与现场岗位了解情况,另一方面找上级专业沟通,寻求厂家技术人员的详细指导。经过联系,最终请来了厂家技术人员,经过详细测算,对胶泵进行改造,不仅解决了超负荷问题,上矿量也能满足生产需要。(责任编辑:)